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首钢贵钢:加强精度管控提升产品质量

2023-08-03 13:32:00  来源:
  在贵钢钎具公司生产现场,生产加工井然有序、各项工序流畅连贯,产品质量也取得实质性进展,客户反馈良好,产品销量较上月增加了51%。
  为全面提高产品质量,钎具公司成立了由销售室、技术室、设备室及作业区相关人员组成的质量攻关小组,对重点质量问题进行全面攻关。针对钎头产品出现不同程度的断齿等质量问题,小组成员首先进行市场调查,带回出现质量问题的实物样进行分析,逐一对加工工序进行梳理,对加工过程中可能对质量造成影响的环节进行逐一排查。在原料把控上,技术室刘修杰、唐维兵等对原材料进行物理性能检测,要求对原材料按炉号管理,批次下料并标识炉号及规格。在机加工时,主要是对螺纹退刀槽的加工工序进行局部调整,严格加工过程中尺寸控制,消除凹坑,做到螺纹收刀完全,通过多次调整切削参数及刀具装夹长度,避免从退刀槽处断裂的问题。在热处理工序,对钎头的回火颜色、组织硬度等进行分析,调整不同钎头硬度进行钻孔试验。在排查中发现了合金齿及齿孔尺寸不稳定,于是攻关组讨论分析,采用合金刀头修正磨床砂轮及导轮,再用铜棒进行精磨修正,调整合金齿磨削余量的方法,解决了合金齿及齿孔尺寸不稳定的问题,精度控制在0.002毫米以内。在现场操作时,刘修杰发现钻孔偏的问题,于是提出对钻齿孔的工装夹具进行清洗,更换钻钎头齿孔的卡爪的办法,解决钻孔偏的问题,及时更换合金钻头,保证齿孔尺寸精度。在全流程排查和改进工序后,攻关小组梳理形成新的工艺标准下发,组织操作人员进行工艺学习培训,提升岗位职工的操作水平和业务素质。
  “I组精度为3.33%,II组精度为83.33%”轧钢事业部副部长梅先富手里拿着记录表正对H32成品进行记录分析。
  H32中空钢芯孔尺寸超差一直是影响钎具公司重型钎质量的关键因素,在当前的严峻复杂形势下,钎具公司重型钎突破重围,销售刷新历史纪录,若不彻底解决H32中空钢芯孔尺寸超差的问题,必将影响今后的市场开拓。轧钢事业部对H32中空钢芯孔尺寸超差质量问题进行深层次剖析和反思,认为存在的主要问题有两方面:一是内部标准不高、要求不严;二是工序服从贯彻落实执行不到位。在贯彻工序服从过程中,对于控制难度较大的重型钎尺寸精度缺乏“精、细、抠”工作思维、缺乏敢于攻坚克难工作作风。由此成立了重型钎保供服务工作组,轧钢事业部将重型钎生产组织安排、轧制过程工艺落实、生产流程工艺监督、取样检测、数据收集汇总分析等进行细致划分,责任落实到人。
  生产中,对中空钢芯材轧制采取优化措施,达到细化晶粒,便于芯材的收缩和抽取。同时严格按照I组精度尺寸作为控制目标,有针对性地进行改进。H32芯孔圆度得到一定的改善,但芯孔尺寸精度还需要提高。对此,技术中心与轧钢事业部一同“会诊”,从全流程技术上对H32规格芯孔尺寸进行分析,在5月份生产中投10支(钻孔49.5毫米、芯材48毫米)坯料进行试验。H32成品调整后I组精度为3.33%,II组精度为83.33%,精度合格率得到明显提升,符合客户质量要求。
  贵钢干部职工以质量大家谈为契机,充分认清当前钢铁市场极为严峻的形势,增强质量意识,立足岗位,在如何保障产品质量、提质降本增效保生存上主动深入思考——只有今日的“好质量”,才有明日的好市场,也才会有真正的“品牌卓越”和贵钢的基业长青。